建设低能耗、环保型矿山是公司转变发展方式、实现科学发展的重要内容。在这一思路指导下,江南JN体育浓墨重彩做好节能减排文章,在“十一五”期间生产综合能耗下降近三成的基础上,磨矿单耗下降到2%,COD年排放总量比当地环保部门规定的总量控制指标低29.62吨,展示出低碳生产、绿色发展的勃勃生机。
作为集团旗下的骨干企业,江南JN体育在尽最大的努力来履行自己的社会责任。董事长梁中扬多次表示,江南JN体育有这份自信,通过节能减排,保持当地青山秀水。
多年来,江南JN体育坚持落实环保责任目标,结合生产实际狠抓矿区污染源治理,大力开展“清洁生产”与“环保核查以及后督查”专项环保行动,通过持续推进矿山安全环保、绿化美化工程建设,公司面貌焕然一新。
选矿车间:三大工段 节能各显其招
选矿车间认真开展节能工作,因地制宜,采取各种形式,把节能工作贯穿于我们的工作和生活之中,几年来节约能源取得了一定成效。一是通过加大节能照明灯的投入,近几年来,陆续用高效节能灯逐步淘汰掉低效高耗的白炽灯,引进了各种高效节能灯,分别取代了原来的各种白炽灯。使车间照明灯在功率和数量上明显减少,且厂房的照明度比原来更好。车间照明灯功率由原来的45KW左右降到现在的30KW以内,按平均每天照明十小时计算,每月可节省电量4千度左右。二是选用时控开关对部分照明进行定时控制,杜绝长明灯现象。车间共安装了十多个时控开关,对无人看管的6KW左右的照明进行了控制。该措施可每年节省万度电耗。三是通过设备改造,减少设备运行功率。今年对4台陶瓷过滤的真空系统进行了改造,在满足陶瓷过滤机真空度要求的前提下,减少了4台7.5kw滤液泵,只安装了一台定时控制的15kw清水泵,每月可节电0.5万度。四是车间在一些设备上大量使用变频控制,如在渣浆泵,输矿皮带,陶瓷过滤机等,改造后装机变频功率达到1670KW左右,扣除备用的,正常使用功率在1000KW左右,正常运行频率在30-43HZ之间。平均比原来直接运行节省电能10-15%左右,每天可节电2400-3600度。五是对磨浮配电室变压器由原来四台小的改成两台大的,虽然增加了功率,却没有增加多少变压器功率损耗,这也是节能的一种办法。配电室采用无功功率补偿装置,并加强投入使用管理,使功率因数保持在0.93以上,减少了各种线损以及功率的输出,按选矿车间的用电量综合考虑,在高功率因数下运行,每月节电量在1万度以上。六是通过推广先进技术,改造落后的生产设备和生产工艺。磨浮自动化生产,可优化部分生产过程指标,节约资源,破碎引进先进的圆磨破碎机,生产工艺上实现多碎少磨,大大节省了电能损耗;2740球磨采用橡胶衬板,减少了磨机负荷,同时降低了电耗。(饶秀林)
采矿车间:定责任 强考核 严把领料关
今年以来,车间加大了铲运机成本控制开支的管理办法,出台了成本节约和降本考核方案。通过严把材料领用关管控、加大硬件设备设施管理和修旧利废再利用力度,巧用实招减少材料支出。
随着公司生产供矿任务量加大,采矿车间生产供矿的一部分铲运机设备趋老化,铲运机的零配件材料更换频繁,加上维修成本费用也急剧上升,造成了车间生产成本居高不下。
针对铲运机管理。车间加强了对铲运机硬件设备设施维修质量监督,铲运机铲运巷路面的整治质量(遇迎脉进行浇加底),铲运车司机签订责任制书 。同时,车间设备组每周进行一次检查,只要发现是因铲车司机因操作不当,造成铲运机设备故障或事故影响生产的,发现一次扣铲车司机当月奖金30元?次,以此类推。
此外,车间还加强了各工段材料领料领用制度上的把关,坚持一支笔审核签字,对错发多领和冒领的,追究其责任并进行处罚,鼓励风钻工以旧换新领用钎杆、钎头,车间组织修复再利用。(李红兵)
提升车间:节能减排不漏细节
为了深入推进节能减排宣传月活动,提升车间结合自身实际,从多处着手,大力开展节能减排活动。把节能减排与创先争优有机地结合起来,以努力把广大党员干部和员工思想引导到“创先争优,节能减排”活动行动中来,为公司发展壮大再立新功。
今年以来,提升车间为了积极响应公司号召,认真开展“创先争优、节能减排”活动。全体干部员工首先通过认真学习公司关于“创先争优、节能减排”相关文件精神,清醒地认识到只有推广绿色、低碳环境,才能使人益寿延年;只有做到节能减排、降本增效,才是决定企业生死存亡的关键因素。为此,提升车间将进一步增强广大党员、干部、员工们科学发展、节能减排的意识,本着高扬“创先争优,节能减排”的主旋律,在今后的工作中继续保持良好精神状态,加大节能减排工作力度:在车间范围内各个办公室,杜绝长明灯、长流水以及电脑、打印机等办公设备24小时不关机现象;在生产场所照明方面,井塔5楼排班室共8盏灯,原来每盏灯用200w,现改为每盏100w,每月节约电能1168度左右,节约成本560元左右;在设备运行管理方面,加强对副井罐笼管理,严格按规定时间运行,使井下人员集中定点运行,减少空罐运行次数,每月节电10000度左右,节约成本4800元左右;在修旧利废方面,提升系统箕斗滚轮罐耳,钳工每月可维修组装10台(套)左右,可节约成本5000元左右。维修钳工通过改造缓冲座前移等措施,使-520米、-550米两套放矿系统皮带寿命大大延长,由原来10个月更换1条,延长到现在12个月更换1条,每年节约成本4000元左右。(陈栋斌)